某金礦選礦廠由于現有碎礦設備老化嚴重、能耗高,碎礦系統運行時間長,員工勞動強度大,設備綜合效率下降,嚴重影響整條選礦生產線的進程及選礦指標。為此,該礦廠對碎礦工藝存在的問題進行了系統的考察分析,并采取了合理的改造,效果顯著。
該礦破碎采用2段1閉路流程,1段破碎采用顎式破碎機,2段破碎采用圓錐破碎機,篩分采用自定式振動篩;磨礦采用2段2閉路流程,1段磨礦采用格子型球磨機,2段磨礦采用溢流型球磨機,1段閉路采用螺旋分級機,2段閉路采用旋流器,浸出吸附采用2段預浸九段吸附流程。制氧設備為制氧機組,提金工藝為富氧炭漿法,選礦工藝流程見下圖。
1、原顎式破碎機使用多年,機架經常斷裂,維修量大,破碎效率低下。由于采用粗齒顎板,慣性輪轉速低,破碎粒度較大,致使圓錐破碎機電流偏高,圓錐保險彈簧經常彈跳。破碎過程中,顎式破碎機破碎腔中的碎石進入三角帶和皮帶輪之間,損壞三角帶,致使三角帶更換頻繁。
2、原圓錐破碎機使用多年,機架磨透且變形嚴重,偏心套碎裂,配合尺寸松動,水封系統失效,粉塵進入潤滑系統,造成軸承經常損壞,維修量大,電流經常偏高,破碎效率大大降低。該系統由于破碎率低下,每班破碎時間為8h,幾乎沒有停機時間,操作人員勞動強度較大,電耗大。
1、在保證原礦處理量不變的前提下,提高碎礦的破碎效率,對原設備進行更新。為此,1段碎礦采用生產的PE400mm×600mm顎式破碎機,選用機架為焊接件,若機架出現裂痕即可進行修理,同時選細齒顎板,增加1段破碎比,減輕2段圓錐的破碎壓力。2段碎礦采用生產的圓錐破碎機,根據該設備特性,采用黃油密封形式代替原來的水密封形式,同時更新了稀油站,以保證各種保護得以正常發揮。
2、在顎式破碎機皮帶輪和機架之間焊接一道防護板,從而減少了碎石進入三角帶和皮帶輪之間的現象,大大延長了三角帶的更換周期。改造后,三角帶的更換周期由原來的1個月延長為6個月,年節省三角帶成本1萬元。
總的來說,該選廠通過破碎系統的改造,解決了破碎系統以往存在的能耗多、設備陳舊、效率低下的問題,達到了節能降耗的目的,碎礦系統得以穩定暢通的進行,有后續選礦提供了保障。
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