某耐火材料廠采用的硬質(zhì)粘土較脆,采裝和運輸過程中會產(chǎn)生大量的粉礦,后期如果采用豎窯煅燒,將無法將粉礦煅燒徹底,這勢必會造成資源的浪費。于是,該廠采用了回轉(zhuǎn)窯進行了粉礦煅燒試驗,效果突出,并投入了生產(chǎn)實踐。
1、調(diào)整試驗
在調(diào)整過程中,比較了在各種不同熱工制度下的熟料質(zhì)量,現(xiàn)選出一組試驗結(jié)果如下表2。
從圖可以看出,低溫長焰與高溫短焰均可燒出真比重為2.7以上的熟料來,而高溫長焰在離二次進風(fēng)口(即進入冷卻筒處)5米處已經(jīng)燒好,到進入冷卻筒處真比重下降,物料呈現(xiàn)過燒現(xiàn)象。在前兩種性質(zhì)的火焰中,以低溫長焰更能滿足熟料煅燒質(zhì)量要求。
試生產(chǎn)兩個多月的實踐表明,主要有以下幾個優(yōu)點:
1、此窯適合于煅燒粉礦,給礦山綜合利用資源創(chuàng)造了良好條件。在不增投資、不增設(shè)備和勞動力的條件下,按每年利用2.2萬噸粉礦計算,可增產(chǎn)1.8萬噸左右的熟料,本礦(年產(chǎn)6~8萬噸)而言,可提高礦石利用率20%以上,是增產(chǎn)節(jié)約的一個重要途誣。
2、用重油作燃料,物料在窯內(nèi)受熱均勻,則可提高熟料質(zhì)量。與燒煤粉的回轉(zhuǎn)窯相比,用重油燒出的熟料沒有沾污現(xiàn)象,保證了成品的純度。
3、熱工制度容易調(diào)節(jié),操作人目可以隨時根據(jù)窯內(nèi)物料煅燒的情況及測溫儀表指示數(shù)據(jù),及時調(diào)整熱工制度。
4、實現(xiàn)了機械化生產(chǎn),消除了人工裝、出窯的笨重體力勞動,降低了勞動強度,勞動生產(chǎn)率比豎窯高1倍左右。
通過上述煅燒試驗及生產(chǎn)實踐可知,回轉(zhuǎn)窯在煅燒硬質(zhì)粘土粉礦上有較好的應(yīng)用,可大大降低粉礦的損失,提高資源利用率,其優(yōu)勢大于豎窯。是回轉(zhuǎn)窯的專業(yè)生產(chǎn)廠家,技術(shù)先進,優(yōu)勢突出,價格實惠,歡迎新老客戶蒞臨選購,咨詢熱線:。