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    某客戶反擊式破碎機的修復(fù)實例

    寫作時間:2018-08-14 瀏覽次數(shù):
    某廠反擊式破碎機的修復(fù) 1、故障情況 某廠3#破碎機選用的是上海產(chǎn)1250x1250反擊式破碎機,該反擊破轉(zhuǎn)子體為整體鑄鋼結(jié)構(gòu),材質(zhì)為ZG35B。正常使用過程中,該3#破碎機在運轉(zhuǎn)過程中,轉(zhuǎn)
    某廠反擊式破碎機的修復(fù)
    1、故障情況 某廠破碎機選用的是上海產(chǎn)1250x1250反擊式破碎機,該反擊破轉(zhuǎn)子體為整體鑄鋼結(jié)構(gòu),材質(zhì)為ZG35B。正常使用過程中,該破碎機在運轉(zhuǎn)過程中,轉(zhuǎn)子體懸臂突然斷裂,該廠派出現(xiàn)場人員勘察:懸臂斷裂處40%截面前期有隱性斷裂層,脫落的懸臂和板錘直接劈斷二級轉(zhuǎn)子體一組懸臂,致使兩只轉(zhuǎn)子體嚴(yán)重受損,已經(jīng)完全報廢。專家認(rèn)為,若更換兩只新轉(zhuǎn)子(包括相應(yīng)的主軸、軸承等),配件費用高,并且短期內(nèi)配件無法供應(yīng)。為此,經(jīng)設(shè)計人員和該廠協(xié)商,做出大膽嘗試,決定利用一周時間現(xiàn)場焊接修復(fù)該反擊式破碎機。 一級轉(zhuǎn)子體一組懸臂齊根斷裂,長度為750mm左右,二級轉(zhuǎn)子體齊孔斷裂,長度約650mm,并且另一組懸臂根部出現(xiàn)深度裂縫,裂紋長450mm,深40mm。

    2、修復(fù)方案及措施 設(shè)計師給出的修復(fù)方案為:根據(jù)懸臂形狀,選擇若干塊厚度12mm的鋼板,每塊豎直重疊焊接在轉(zhuǎn)子體亡,形成懸臂, 一級轉(zhuǎn)子體具體修復(fù)過程如下:

    (1)將轉(zhuǎn)子體斷裂面用氣刨修平,用角磨機打磨平整,氣刨刨過的碳化層要打磨干凈,斷裂處的力筋要盡量保留殘根。

    (2)制作750x140mm,厚度12mm的鋼板五塊,兩側(cè)及下端開坡口約1公分,再用一塊厚度40mm的鋼板刨成 凸 形,前凸部位作為板錘支座,前凸部位刨床加工后寬度為100 ::,把六塊鋼板疊放整齊,預(yù)先鉆好ct~45的螺栓孔,并特制M44.5的夾緊螺栓四只進(jìn)行夾緊和定位,以防止鋼板在焊接時,受應(yīng)力作用,產(chǎn)生傾斜。

    (3)將鋼板逐一豎直焊接到轉(zhuǎn)子體相應(yīng)位置,采用細(xì)焊條、小電流、多層焊接法。塊鋼板從內(nèi)側(cè)力筋處開始焊接,焊接時,采用J507低氫堿性焊條,施焊均勻,每焊完半根焊條,用手錘敲擊焊縫及四周,消除應(yīng)力,并將藥渣清除于凈后,再焊遍,直坡口內(nèi)填滿為止。然后再疊加下一塊鋼板焊接,下一塊鋼板要緊貼頭一塊鋼板,并用特制的M44-5螺栓進(jìn)行定位并緊固好,鋼板上端的接縫處先點焊幾處.防止鋼板錯位和鋼板間形成縫隙。重復(fù)這一操作,直焊好全部鋼板。

    (4)所有鋼板焊接后,在 亡端鋼板接縫處,用氣刨刨出約1公分的坡口后焊接,從而使所有鋼板焊接成整體,形成懸臂。

    (5)在斷裂的力筋處,按形狀平放厚度40mm的鋼板三塊,用A302不銹鋼焊條周邊焊接。因不銹鋼焊條與鑄鋼母材熔敷較好,焊層穩(wěn)定,抗拉強度大。每焊完一塊后,再平整的放置下一塊鋼板同樣焊接,力筋處也用不銹鋼焊條。修復(fù)情況如圖2所示。

    (6)由于轉(zhuǎn)子體修復(fù)一側(cè),偏重13公斤,為求平衡在其對應(yīng)的一側(cè)焊接一塊同樣重的鋼板。 二級轉(zhuǎn)子體的修復(fù)方法相似,不同之處是:氣刨刨子斷裂面時,刨懸臂螺栓孔的一半,根據(jù)懸臂形狀,用六塊650x60mm厚度同為12mm的鋼板疊加焊在一塊,焊接后懸臂上螺栓孔處形成半個TL,再用氣刨吹成的qb38螺栓孔。另一處裂縫處理:用氣刨順裂紋挖成450x65x40mm的凹槽,打磨平整后,逐一平放厚度20mm的鋼板兩塊,用不銹鋼焊條周邊焊接。 經(jīng)現(xiàn)場人員指導(dǎo),該廠3#破碎機修復(fù)后,數(shù)月后只是在力筋處發(fā)現(xiàn)輕微裂紋,及時進(jìn)行了焊修處理,現(xiàn)運行狀態(tài)良好。此次修復(fù),在現(xiàn)場施工,不需要對破碎機進(jìn)行大的解體和拆裝作業(yè),在短時間內(nèi)完成,緩解了生產(chǎn)壓力,僅用焊條約35kg,維修材料費不足千元,避免了兩只轉(zhuǎn)子體的報廢,取得了較好的經(jīng)濟效益。 制砂機械免費電話或者點擊在線客服:
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