某銅礦選礦廠處理的礦石為硫化銅礦,礦石氧化率、含泥量較高,原礦破碎設(shè)計(jì)流程為預(yù)先篩分、三段開(kāi)路流程。生產(chǎn)期間經(jīng)常出現(xiàn)漏斗堵塞,皮帶機(jī)往下滑礦、漏泥砂,細(xì)碎機(jī)、粉礦倉(cāng)結(jié)餅堵塞,球磨機(jī)跑空的現(xiàn)象,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)極不穩(wěn)定。為此,該廠對(duì)碎礦流程增加洗礦作業(yè),并改開(kāi)路碎礦流程為閉路,效果顯著。
(1)次改造
該廠在粗碎前預(yù)先篩分加水進(jìn)行沖洗脫泥。-50毫米篩下礦漿進(jìn)入兩臺(tái)新增圓振動(dòng)篩,脫出-16毫米的礦泥直接放到磨礦分級(jí)作業(yè)。這樣,雖消除了漏斗堵塞、碎礦機(jī)粉礦倉(cāng)結(jié)餅堵死的現(xiàn)象,但是,洗礦脫泥效果較差,泥礦直接送到磨礦分級(jí)機(jī),由于礦量、濃度無(wú)法控制,嚴(yán)重影響磨浮系統(tǒng)的操作。
(2)次改造
為了提高洗礦效果并解決粗碎前板式給礦機(jī)噴礦問(wèn)題,該廠在粗礦倉(cāng)上部增設(shè)一臺(tái)棒條篩,原礦卸礦時(shí)加水沖洗,脫去-50毫米的部分泥砂,與板式給礦機(jī)下面的棒條篩洗出-50毫米礦泥合并進(jìn)入振動(dòng)篩洗礦,-16毫米礦漿進(jìn)入兩臺(tái)Φ2400毫米螺旋分級(jí)機(jī)分級(jí),脫出-0.2毫米的礦泥送到Φ12米傳動(dòng)濃密機(jī)緩沖脫泥。通過(guò)這次改進(jìn),基本上改善了洗礦效果,泥礦得到了緩沖控制,消除了對(duì)磨浮作業(yè)的影響。由于粗碎礦倉(cāng)內(nèi)安裝了洗礦條篩,使碎礦作業(yè)開(kāi)停車直接受主井卷?yè)P(yáng)提礦的影響,同時(shí)在原礦含泥量大時(shí),細(xì)碎機(jī)仍出現(xiàn)結(jié)餅堵礦現(xiàn)象,致使排礦口尺寸不能縮小,碎礦終產(chǎn)品粒度達(dá)不到要求。
圖2
通過(guò)上述改造及效果可知,原破碎工藝中存在的各種問(wèn)題均得以解決,生產(chǎn)能力大幅提高,產(chǎn)品質(zhì)量也也較之前提升了一個(gè)臺(tái)階,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)趨于穩(wěn)定,該廠對(duì)此次的改造效果還是相當(dāng)滿意的。
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