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    鐵礦選廠浮選工藝的優化改造

    寫作時間:2018-08-01 瀏覽次數:
    某鐵礦選廠處理的礦石類型為鞍山式沉積變質鐵礦,生產初期以處理淺部氧化礦石為主,設計原礦處理能力為600萬t/a,采用階段磨礦、粗細分級、重選—磁選—陰離子反浮選的工藝流程

    某鐵礦選廠處理的礦石類型為鞍山式沉積變質鐵礦,生產初期以處理淺部氧化礦石為主,設計原礦處理能力為600萬t/a,采用階段磨礦、粗細分級、重選—磁選—陰離子反浮選的工藝流程。投產初期,處理能力存在明顯的不足,浮選作業跑槽、冒礦現象時有發生,指標波動較大,甚出現精尾不分的質量事故。針對上述問題,選廠對工藝流程進行了以下優化改造。

    1、1次掃選精礦自返

    原設計浮選車間的1次掃選精礦均返回浮選前濃密機,存在的問題:①1次掃選精礦中含有大量藥劑,當這部分礦漿再次進入攪拌槽時,極易造成藥劑的不平衡,而浮選對藥劑用量精準度要求極高,藥量稍許的變化都可能引起指標的波動;②1次掃選精礦返回量波動大,既不利于給礦濃度的穩定,還有造成濃密機“壓耙”的危險。

    1次掃選精礦自返粗選給礦槽有效的解決了上述問題,且因在粒度組成、品位方面和混合磁選精礦較為接近,自返對入選礦石性質并不會造成過大的影響,保證了生產指標的穩定。

    2、浮選機優化配置

    原浮選車間設備配置1次掃選有6臺浮選機,其中前2臺為吸漿浮選機,后4臺為直流浮選機,由于礦漿自流距離長,1次掃選精礦的返回量較小,且因礦漿流速慢導致1次掃選的泡沫刮出量大,造成浮選尾礦品位偏高。為解決此問題,將第3和第4臺直流浮選機均改為了吸漿浮選機,改造后由于吸漿能力增強,液面高度和泡沫層厚度調整容易,1次掃選精礦返回量控制也更加自如,為提高金屬回收率、增加精礦產量創造了良好的條件。后又把2次掃選的2臺直流浮選機改為吸漿浮選機。

    3、增設泡沫泵

    浮選尾礦輸送一般利用廠房高差采用自流的模式,但是受設計缺陷影響,原浮選車間尾礦輸送存在高差不足的問題,尾礦自流不暢,導致2次掃選作業跑槽嚴重,浮選泡沫在礦漿槽中不斷循環,影響選別指標,同時,也給現場管理帶來了極大的難題。

    為解決尾礦輸送問題,減輕跑槽對浮選作業帶來的危害,根據現場實際可利用空間,在浮選機下層平臺增設2臺100RM-400型泡沫泵,用于老車間2次掃選尾礦輸送,在原自流管路上開孔,將礦漿引入泡沫泵自帶礦漿槽,用泵送尾礦濃縮池分礦箱,取得了良好的效果,有效解決了原設計不足對生產工藝造成的影響。

    該選廠通過對浮選1次掃選精礦自返、設備配置、尾礦泡沫輸送方式等進行改造,降低了崗位作業難度,同時穩定了浮選生產指標。改造后,不但提高了金屬回收率,還有效保證了主流程綜合精礦品位的穩定。更多浮選工藝改造信息咨詢,可致電:。

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